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|2016.02.26
本網(wǎng)訊(特約通訊員 王海波) 近日,熱電公司自去年12月8日3臺(tái)75t/h 循環(huán)流化床鍋爐煙氣濕法脫硫及深度凈化工程成功投運(yùn)后,4臺(tái)130t/h 循環(huán)流化床鍋爐煙氣吸收塔深度除塵改造工程也已順利完成168試運(yùn)行。至此,熱電公司“煙氣深度凈化”工程——杭州首個(gè)“超低排放”示范項(xiàng)目已全面竣工,標(biāo)志著熱電公司在實(shí)施節(jié)能減排中,又一次走在了同行前列。
據(jù)了解,熱電公司3臺(tái)75t/h 循環(huán)流化床鍋爐煙氣濕法脫硫及深度凈化工程,采用浙大百能科技有限公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù),先對(duì)3臺(tái)75t/h循環(huán)流化床鍋爐尾部煙氣處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,拆除5號(hào)鍋爐電除塵器及其支架部分,并對(duì)3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)鍋爐新建濕法脫硫及濕式電除塵裝置。煙氣利用原半干法出口引風(fēng)機(jī),通過(guò)新建煙道引至濕法脫硫吸收塔系統(tǒng)進(jìn)行凈化處理,脫硫后的煙氣進(jìn)入濕式電除塵器,最后通過(guò)塔頂煙囪排放。從168試運(yùn)行結(jié)果顯示,在鍋爐低負(fù)荷和滿負(fù)荷工況時(shí),二氧化硫排放濃度最低6mg/Nm3,平均14mg/Nm3,最高不超過(guò)20mg/Nm3;煙塵排放濃度最低接近0mg/Nm3,平均1.5mg/Nm3,最高不超過(guò)3mg/Nm3,滿足環(huán)保SO2排放濃度小于35mg/Nm3、煙氣粉塵排放濃度小于5mg/Nm3的“超凈排放”標(biāo)準(zhǔn)。
而4臺(tái)130t/h 循環(huán)流化床鍋爐,煙氣吸收塔深度除塵改造工程則采用北京國(guó)電清新環(huán)保技術(shù)股份有限公司自主研發(fā)的專有技術(shù),該技術(shù)在一個(gè)吸收塔內(nèi)完成脫硫除塵超潔凈脫除,不增加任何塔外的其他設(shè)備,也不增加塔外配電及控制需求,應(yīng)用高效旋匯耦合脫硫除塵、高效節(jié)能噴淋、離心管束式除塵等核心技術(shù),組合形成國(guó)電清新單塔一體化脫硫除塵深度凈化技術(shù)。工程先將吸收塔上部安裝管束式除塵除霧裝置,替代原有除霧器。煙氣經(jīng)布袋式除塵器除塵后,進(jìn)入吸收塔,經(jīng)過(guò)噴淋脫硫后,煙氣進(jìn)入吸收塔上部的管束式除塵除霧裝置,進(jìn)一步脫除煙氣中的粉塵,并除去煙氣中攜帶的大部分液滴。根據(jù)168試運(yùn)行結(jié)果顯示:煙塵排放濃度最低接近1mg/Nm3,平均2mg/Nm3,最高不超過(guò)4mg/Nm3。滿足環(huán)保煙氣粉塵排放濃度小于5mg/Nm3的“超凈排放”標(biāo)準(zhǔn)。
這項(xiàng)工程的全面竣工和投運(yùn),預(yù)計(jì)熱電公司每年最大可減排二氧化硫6000多噸,煙塵100噸,這在熱電公司可持續(xù)發(fā)展道路上又開(kāi)啟了新的篇章。
(來(lái)源:《富麗達(dá)報(bào)》)